1.影响轴流风机可靠性的因素
1.1 电站风机事故分类
第1类事故:风机故障引起火电机组退出运行。
第2类事故:风机故障只引起火电机组出力降低,还没有造成火电机组退出运行,或送、引风机仅有某一台退出运行。
第3类事故:风机损坏不严重,不需要进、引风机退出运行进行维修。
第1、2类事故直接影响风机运行可靠性,第3类则是潜在的影响因素。
1.2轴流风机主要故障
(a)转子故障。如转子不平衡、转子振动等,最严重的甚至发生叶轮飞车事故。
(b)叶片产生裂纹或断裂。在送、引风机上均有可能发生,近几年在多个大型电厂已发生多宗。
(c)叶片磨损。主要是发生在引风机上。由于电除尘器投入时机掌握不好或电除尘器故障,造成引风机磨损。这是燃煤电站引风机最容易发生的故障。
(d)轴承损坏。
(e)电机故障。如过电流等,严重时烧坏电机。
(f)油站漏油,调节油压不稳定。既影响风机的调节性能也威胁风机的安全。
1.3轴流风机发生故障的原因
1.3.1 产品设计和制造方面
(a)结构设计不合理,强度设计中未充分考虑动荷载。
(b)气动设计不完善。对气动特性、膨胀不明。
(c)叶片强度安全系数不够,叶片材质差。
(d)叶片铸造质量差。
(e)焊接、装配质量差。如叶片螺栓脱落打坏叶片等。
(f)控制油站质量差。
(g)监测、保护附件失灵。
1.3,2运行、检修方面
(a)轴流风机长期在失速条件下工作,气流压力脉动幅值明显增加,叶片共振受损。
(b)不按风机特性要求进行启动并车,风机工况与系统特性不匹配。
(c)不投电除尘或电除尘效率低导致风机入口含尘浓度高。
<d)两台风机并列运行时,两者工作点差异较大。
(e)轴流风机喘振保护失灵。
(f)无定期检修或检修不良。
1.3.3安装方面
(a)轴系不平衡或连接不好,导致风机振动大、轴承、联轴器易损坏。
(b)执行机构安装误差大,就地指示值与控制室反馈值不一致,导致操作不准确。
1.3.4风机选型与系统设计方面
风机选型不当造成风机实际运行点在不稳定气流区或接近甚至进入失速区,以及风机管路系统特性不合理,均可造成风机转子有关部件的疲劳与损坏。
2.提高轴流风机可靠性的措施
2,1选型
电站锅炉风机的型式一般有离心式、静叶可调轴流风机和动叶可调轴流风机,应根据具体使用场合,经技术经济比较确定风机型式。选择轴流风机时,设计点应落在效率最高、并在此基础上动叶角度再开大10'—15'的曲线上。这样,即使机组在低于额定工况下运行,风机仍可在最高效率区内运行。
对于燃煤锅炉,由于动叶可调轴流风机圆周速度高,考虑到磨损问题,宜采用中逮,不宜选用过高转速。
2.2并联设计与运行
在选择动叶可调轴流风机的参数时,除了按有关规程规定给出余度外,还要依据电厂实际情况,不仅考虑最大保证工况点(TB)、MCR工况、100%负荷工况,还要考虑点火工况以及风机安全并车工况。后两种工况往往被人忽视面给风机的调试与运行带来困难。故应特别注意动叶可调轴流风机的并联设计与运行。
2.3其他设计措施
如果可以降低风机负荷,总是可以并车的,如燃油锅炉。但对于某些燃煤锅炉,例如中速直吹式制粉系统的冷一次风机,由于其制粉系统必须有一个最低的干燥出力要求和送粉压头,在风机出力下降受到限制的情况下,有两个方法解决并联运行问题。一是选择风机时计算好单台风机按要求工况运行时系统阻力,使S点高于该阻力线,这意味着设计点位于特性曲线下端,以致压头较高风机效率较低。二是可以在轴流风机风道上加一个旁路再循环门,启动该风机时,先关闭出口门,打开循环门。待第2台风机越过失速线后打开出口门,关闭循环门,这样做的缺点是增加了初投资,增加了送风倒回泄漏的可能性。
在设计风机进出口连接管道时,要避免产生涡流的可能性,某些转弯处还应采取加装导流板的措施。
2.4调整与维护
a)必须确保动叶实际角度与指示值及与控制室反馈值相一致。若误差大,运行人员便难以判断动叶真实角度,从而影响运行工况。严重时,风机因长时间处于失速边缘或失速区内运行而导致断叶片事故的发生。
b)对于燃煤电站,不能让引风机长期在超标烟尘中受磨。解决轴流风机磨损问题的关键是降低风机入口舍尘浓度和灰粒尺寸。为此,应加强清灰等工作。
c)加强对电除尘器的管理,确保电除尘器运行正常,减少烟尘对引风机叶片的磨损。
d)确保风机喘振保护正常。
3.结束语
轴流风机,特别是动叶可调轴流风机现在及将来在火力发电厂中都会广泛使用,其运行可靠性对电厂按计划稳发、满发至关重要。我国电站风机可靠性与先进国家差距正在缩小。要提高风机运行可靠性,除了须提高风机本身设计、制造质量外,设计选型、运行及维护也至关重要。
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