南钢新炼铁厂是去年5月刚刚投产的新单位,筛焦系统运行将近一年。从运行情况来看,大、小振动筛的筛板、筛网磨损相当厉害,影响筛分效果及正常生产。为此,我们采取了一系列措施,对大、小振动筛进行了改造,取得了明显效果,现阐述如下:
2、改造大振动筛,延长筛板使用寿命
振动筛是焦炭分级的主要设备,决定着粒级组成的质量,但其使用寿命短是焦化行业令人烦恼的普遍现象。
南钢新炼铁厂的大振动筛型号为ZSKT-260×650-30M,主要将M25以上的焦炭与焦丁焦粉筛分开。大振动筛在使用约2-3月后,在筛体上部焦炭直接冲刷处筛板磨损较严重,部分筛板被磨通了,不能正常筛分,造成局部焦炭与焦丁混级,影响焦炭质量。更换筛板后,2-3月左右时间又出现同样的问题,富通新能源销售木屑滚筒筛、木屑颗粒机等机械设备。
为了解决筛板寿命问题,先后采取加焊筋板、在焦炭直接冲刷处增加一层筛板等措施,但效果都不明显。认真分析后,决定在焦炭直接冲刷处加一层耐磨合金板,改造后,至今半年多时间没有更换筛板,保证了大焦的筛分效果,提高了粒级组成的质量,延长了筛板使用寿命。
费用:一次需更换4块筛板,一年更换5次,每块筛板按2000元计算,全年可节省筛板费用40000元。人工费一万元,合计五万元。
对生产的影响:由于大焦、焦丁焦粉混级厉害,必须停产检修,影响出焦孔数及K2操作系数,给炉温管理带来很大不利。
3、改造小振动筛,提高工作效率
小振动筛主要是将Ml0- M25的焦丁与焦粉筛分开。南钢新炼铁厂的小振动筛型号为YSKT-150×300-llSi,2台。原为悬绕搓动网式,使用约一个多月,噪音大(超过100dB.严重危害职工健康)、悬绕轴易磨损断裂,局部形成大洞,大量焦粉混入焦丁内,造成混料,筛分效果差,不能正常生产。
将2台改为长条孔型的筛板式,筛分效果有所改观,但一旦瞬时流量> 300t/h或焦炭水分>8时,由于孔小(孔为上小下大式,上孔宽为8mm,下孔宽为10mm,孔长为100mm),来不及筛分,焦粉混入焦丁里,影响筛分效果及正常生产(流量为400-500t/h)。
将其中一台由筛板改成筛网式(另一台没改),筛孔仍为10×10,筛分效果明显好转,几乎没有堵孑L现象,但筛网使用寿命只有一个半月,另由于M10以下的焦粉量较小,远远不能满足烧结厂(焦粉主要供给烧结厂用)生产需求,而Ml0- M25的焦丁大量积压。
为了延长筛网使用寿命、提高其工作效率,并增加焦粉产量,经过仔细研究分析,决定再次将那台长条孔型筛板筛孔扩大为f 18(上下相同)、另一台筛网筛孔改为18×18,经过六个多月的使用情况来看,解决了堵孔现象,保证了筛分效果,提高了生产效率,延长了筛板使用寿命,同时增加了焦粉量、减少了焦丁量,从2004年10月份开始,焦粉产量增幅较大,详见表1,解决了烧结的焦粉用量,只是筛网使用寿命仍只有一个半月。
4、结束语
大振动筛:改造后,保证了大焦的筛分效果,提高了粒级组成的质量,延长了筛板使用寿命(至少可达8个月),K2操作系数提高较多,给炉温管理带来便利。
小振动筛:解决了堵孔现象,保证了筛分效果,提高了生产效率,延长了筛板使用寿命,同时增加了焦粉量。
如何延长小振动筛筛网的使用寿命:改善筛网材质。