表1脱硫增压风机参数
项目 | 运行情况 | ||
TB | BMCR | 50%负荷 | |
风量/m3·h-1 | 1858025 | 1647612 | 820000 |
全压/Pa | 3000 | 2500 | 700 |
入口温度/℃ | 134 | 124 | 105 |
入口温度/KG·m3 | 0.89 | 0.92 | 0.95 |
风机轴功率/Kw | 1869 | 1348 | 404 |
风机全压效率/% | 82 | 84 | 39 |
设计转速/r·min-1 | 420 | 420 | 420 |
项目 | 参数 |
形式 | YKK1000-14 |
容量/KW | 2000 |
转速/r·min-1 | 426 |
电压/V | 6000 |
电流/A | 250 |
效率/% | 93 |
功率因素 | 0.801 |
依据DL/T 469-2004<电站锅炉风机现场性能试验》在机组负荷分别为100% (330 MW)、73% (240MW)和55% (180 MW)下进行脱硫增压风机性能试验,其结果如表3所示。
表3脱硫增压风机实测值与设计值比较
项目 | 330MW工况 |
锅炉蒸发量/t·h-1 | 983.0 |
实测风量/m2·s-1 | 436.2 |
实测压力/Pa | 1894.0 |
设计风量m2·s-1 | 516.1 |
设计压力/Pa | 3000 |
风量裕量/% | -15.5 |
压力裕量/% | -36.9 |
2节能改造方案
由于脱硫增压风机出力过大,只能通过改变其运行方式和对其本体进行改造达到节能目的话。
2.1降低电机转速方案
计算表明脱硫增压风机电机转速从426 r/min降至370 r/min也能满足机组各运行工况的需要。脱硫增压风机降转速后各个工况点都可位于高效区运行。脱硫增压风机实施降转速后的节电量预测结果如表4所示。
表4脱硫增压风机降电耗转速节电量预测
机组负荷/MW | 风机功率/KW | 实验期间实测值 | 电机降转速后的预计值 | 每小时节电量/KW·h | 每年节电量/KW·h | ||
风机效率/% | 风机轴功率/KW | 风机效率/% | 风机轴功率/KW | ||||
330 | 848.0 | 78.2 | 1084.0 | 81.7 | 1018.0 | 66.0 | |
265 | 449.0 | 60.8 | 738.6 | 77.0 | 561.5 | 177.1 | 991008.0 |
180 | 412.1 | 59.3 | 695. | 74.1 | 525.4 | 169.8 |
2.2变频调速方案
脱硫增压风机采用变频调速也可达到节能降耗的效果,改造后的节电量预测结果如表5所示。
表5脱硫增压风机变频改造节电量预算
机组负荷/MW | 风机功率/KW | 实验期间实测值 | 电机降转速后的预计值 | 每小时节电量/KW·h | 每年节电量/KW·h | ||
风机效率/% | 风机轴功率/KW | 风机效率/% | 风机轴功率/KW | ||||
330 | 848.0 | 78.2 | 1084.0 | 82.1 | 1013.0 | 70.9 | |
240 | 449.0 | 60.8 | 738.6 | 84.1 | 514.4 | 224.2 | 1177008 |
180 | 412.1 | 59.3 | 698.3 | 84.6 | 499.6 | 195.3 |
2.3本体改造方案
将原脱硫增压风机叶片数由19片减至13片,叶片安装角由+4。改为-lo也可达到节能降耗的效果。脱硫增压风机本体改造后的节电量顸测结果如表6所示。
表6脱硫增压风机本体改造节电量预算
机组负荷/MW | 风机功率/KW | 实验期间实测值 | 电机降转速后的预计值 | 每小时节电量/KW·h | 每年节电量/KW·h | ||
风机效率/% | 风机轴功率/KW | 风机效率/% | 风机轴功率/KW | ||||
330 | 848.0 | 78.2 | 1084.0 | 80.0 | 1039.0 | 45.0 | |
240 | 449.0 | 60.8 | 738.6 | 70.0 | 614.0 | 124.6 | 693096.0 |
180 | 412.1 | 59.3 | 695.3 | 67.0 | 576.0 | 119.3 |
3各种节能方案比较
脱硫增压风机各种节能改造方案的投资回收情况对比如表7所示。
表7脱硫增压风机各种节能改造方案经济性对比
项目 | 降电机转速方案 | 变频调速方案 | 本体改造方案 |
年节电量/ KW·h | 991008.0 | 1177008.0 | 693096.0 |
年节能费用/万元 | 38.6 | 45.9 | 27.0 |
投资费用/万元 | 40 | 300 | 50 |
回收年限/年 | 1 | 6.5 | 1.9 |
由表7可见,脱硫增压风机降电机转速方案的经济性最佳。降电机转速是将原脱硫增压风机的电机转速由固定的426 r/min改为426 r/min(高)、370 r/min(低)2档转速。
4节能改造实施与效果
2009年1月谏壁电厂12号330 MW机组小修时实施了脱硫增压风机降电机转速的节能改造,改造后脱硫增压风机正常运行时转速为370 r/min。脱硫增压风机电机改造前、后参数见表8.其各工况耗电量见表9。
表8脱硫增压风机电机改造前后参数对比
项目 | 改造前 | 改造后 |
额定功率/KW | 2000 | 177 |
额定电压/KV | 6.0 | 6.0 |
额定转速/r·min-1 | 426 | 373 |
额定电流/A | 250 | 190 |
项目 | 增压风机 | ||
机组负荷/MW | 330 | 240 | 180 |
改前实测风机轴功率/KW | 1084 | 739 | 695 |
改后实测功率轴功率/KW | 975 | 662 | 514 |
每小时节电量/ KW·h | 109 | 77 | 181 |