1、原系统存在的问题
1)扁袋除尘器所处位置温度较高,出冷却机熟料温度高达230℃,布袋易穿孔,使除尘器无法正常工作。
2)冷却机口及破碎机扬尘大,严重影响环境,给操作人员的巡检及附近机械设备的正常运行带来不良影响。熟料粉尘沉降后遇水结块,需花费大量人力清理。
3)需要投入一定的人力物力对除尘器进行维护。仅换布袋一项,一年费用1.4万元,而且要经常检查维修。
4)熟料粉尘飞损造成较大的经济损失,水泥的成本上升。
5)扁袋除尘器装机容量大,合计22kW,运行电耗高。
2、改造措施
1)在冷却机出口的下料斗上加装2.0mx3.7mX3.4m除尘罩,阻止冷却机口粉尘逸出。除尘罩上设两扇门,通过调节门的开度,使除尘罩内处在微负压,既保证了除尘效果又不影响冷却机的通风,而且进入冷却机检修十分方便。
2)取消原扁袋除尘器(目前还未拆掉),在入原除尘器风管处安装2个闸阀、l台旋风除尘器和1台离心风机。旋风除尘器型号:CLT/A-8.0,Q800;风机型号:C4-73N0.4.5C,风量6450m3/h,全压1 900Pa,转速2 500r/min;风机电动机功率5kW。含尘气体出风机后通过Q400mm风管送至冷却机口除尘罩。通过调节闸阀开度控制风量,达到理想的除尘效果。改造后熟料输送除尘系统见图1。
3、改造效果
经半年使用,完全达到预期效果。降低装机容量17kW,年节电4万kWh。在窑正常生产时,环境基本无粉尘。每年回收熟料粉1800t,有良好的经济效益和社会效益。改造过程简单,费用低廉,经核算不超过2万元。改造后,日常环境清理和设备维护工作大为减少。
相关矿山机械设备:
1、圆锥破碎机
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