按照正确的方法更换轴承后,空载试车1小时后停机,破碎机的振动状况、轴承温度和电机电流正常。点火投料负载不到2小时,轴承温度又开始升高,停机后用测温仪测轴承已达140℃。后检查发现轴承滚动体及滚道出现轻微损伤,轴承外圈有发蓝现象,滑润油脂由于高温完全流失。此时库内已无新轴承,故暂且使用该轴承,并采取以下措施:
(1)检查轴承外圈与轴承座上盖间隙。此间隙较小,只有0.10mm。此端为活动端,当温度上升后,不能满足轴的自由移动的要求,故在上下轴承座接触面间加垫0.15mm铜皮后紧圆螺栓。
(2)由于轴承滚动体及滚动体有损伤,滑润脂已不能满足滑润要求,故另用一钢板制作成轴承座外端盖,在上方和下方各焊接一塔形接头,上方进水,下方出水,冲走轴承在运行中产生的铁屑。
(3)与此同时,用油桶去掉上盖制作一个简易冷却水箱,用另一段小于油桶直径约200mm、高于油桶高度约200mm的废弃管道制作一油箱,将水泥磨稀油站上备用的油泵及电机拆下,安装在油箱上,油桶内下方通入冷却水,上方出水。油箱内装上46号机械油备用。
上述工作完成后,轴承温度一直保持在45℃左右,运行稳定。
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