1、理化检验
对断裂主轴取样进行化学成分分析。由表1可以看出,断裂主轴化学成分与55钢成分相近,但不符合图纸中主轴材料为37SiMnMoV钢的要求。对主轴进行硬度检验,硬度值为180 - 220HB,与技术要求相比,断裂主轴硬度略低。
对断裂主轴取样进行金相组织检验,组织为珠光体+铁素体,珠光体团尺寸较粗大,有带状组织,根据GB/T 13299-1991《钢的显微组织评定方法》,带状组织为5级。
对断裂主轴断口取样进行扫描电子显微分析,并对源区进行EDX分析,在该区未发现异常元素。对断裂主轴的断口观察表明.断裂机制为解理。
2、断裂原因分析
从以上检验结果可以看出,断裂主轴选用材料与图纸要求不符,采用55钢替代37SiMnMoV钢是不合适的。两种钢经过调质处理后可获得相似的组织,与55钢相比,在淬火加热保温过程中,37SiMnMoV钢可固溶大量合金元素如Si、Mo.V、Mn等,具有较高的淬透性。另外,37SiMnMoV钢有很好的回火稳定性。因此,37SiMnMoV钢零件经过调质处理后,有较高的综合力学性能,使用过程中不容易产生疲劳裂纹。该断裂主轴硬度偏低,其强度自然也低。在交变载荷作用下易产生疲劳裂纹核心,疲劳裂纹也易于扩展。晶界可看作裂纹扩展的障碍,粗晶粒的零件强度低,韧性差,在交变载荷作用下容易产生不均匀滑移,导致疲劳裂纹萌生和扩展。断裂主轴晶粒粗大,且组织不均匀,故疲劳裂纹易于萌生和扩展。从组织状态看,断裂主轴金相组织为珠光体+铁素体,可以推断该主轴的热处理工艺应为正火处理,虽然正火处理可以获得与调质处理相同的硬度,但调质处理所获得的样品具有较高的疲劳极限。断裂主轴有明显的带状组织,有大块铁素体存在,珠光体片层间距大,这些因素也会导致主轴出现早期断裂。
3、结论及采取的措施
综合上述分析可知,主轴材料与技术要求不符是该主轴出现早期断裂的主要原因,主轴的组织状态也是影响其使用寿命的重要因素。为预防同类事故的发生,在零件制造过程中,应根据设计要求选用制造材料,严格按技术要求加工,保证主轴的组织状态和力学性能满足使用要求。
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