
由于原防止锤轴外窜的固定挡块结构设计不合理,导致固定挡块的螺栓易断裂和锤轴自转,使锤式破碎机锤盘上锤轴孔磨大,孔径达lOOmm(原轴孔为∮90),使锤轴径向跳动过大而造成锤轴断裂,容易打烂筛条和筛条架。
锤盘两端固定锤轴的挡块螺栓为M16,螺栓较小,受力很大,螺栓容易断裂,使锤轴移动而发生锤轴断裂现象。
2、解决方法
对于锤盘锤轴孔的修复有两种方案。方案一,将锤式破碎机8个锤盘全部拆下,装配在一根重新制作的300×300的方轴工装上,用镗床将原锤轴孔镗至中115,制作64个轴套(轴套内径∮90HII,外径中115),将轴套冷装到镗好的轴孔上,然后把8个锤盘装配在原方轴上。方案二,不拆卸锤盘,将原来的64个锤轴孔用钢板堵焊后,重新对称镗64个∮90HIl的轴孔(如图1)。方案一由于锤盘的装配方式的特殊,以我们现有条件无法拆卸锤盘。故采用方案二对锤盘的锤轴孔进行修复。
(1)原来防止锤轴外窜的固定挡块的结构不合理,我们对挡块结构进行了改进(如图2所示)。
(2)将原固定挡块螺栓由M16改为M20,并使用高强度等级螺栓。增加了挡块螺栓的强度,使螺栓不容易断裂。
(3)锤盘锤轴孔和挡块螺栓处理完后,对整个转子进行动平衡和静平衡校验,并且达到要求。
PFC1612锤式破碎机修复后,经过半年多的运行,锤轴容易断裂的故障已经得到根除,设备运转正常,产量、质量达到要求,收到很好的经济效益和社会效益。